隨著現(xiàn)代科技的發展, 印染業使用的材料品種也日益增多, 有的甚至(zhì)以化學原料代替原有的天然原料, 這就使印(yìn)染(rǎn)廢水處理的難度大大增加, 具體(tǐ)表現在這種廢水的可生化性差, 采用傳統(tǒng)工藝處理, CODCr 和色度很難達到排放標(biāo)準。下麵,山東国产偷人妻精品一区環保的小編帶大家;來了解一下處理印染汙水的(de)工(gōng)藝流程。
工藝(yì)流程:各生產車間產生的廢水經格柵(shān)後去除較(jiào)大顆粒雜質,後流入調節池,由汙水提(tí)升泵提升進入汙水冷卻塔進行降溫; 降溫後的廢水流入混凝反應池, 同時投(tóu)加混凝劑及助凝劑, 混凝反應後流入平流沉澱池, 沉澱除去大(dà)部分的非溶解性(xìng)汙染物。沉(chén)澱池出水進入水解酸化池, 水中難降解的有機汙染物在(zài)厭氧菌和(hé)兼性菌的作用下開環(huán)斷鏈(liàn)生成(chéng)小分子物質, 以利於(yú)進一步的處理, 而一部分有機物降解為無機小分子, 水解池出水(shuǐ)進入推流式曝氣池(chí), 通過曝氣充氧, 水中有機物被好氧微生物菌絮凝吸附、氧化、分解, 然後進入二沉(chén)池(chí)沉澱, 出水達標排放。
平流沉澱池的化學汙泥排放到汙泥濃縮池(chí)。汙泥經壓濾機壓成泥餅後, 外運送環衛部門集中處理。汙泥(ní)濃縮池的上(shàng)清液及壓濾機濾出液回流到(dào)調(diào)節池繼續(xù)處理。
實驗結果表明: 當生產廢水的色(sè)度為500 ~2 000 倍, pH 值(zhí)為8 ~12, CODCr 的質量濃度為600 ~800 mg/L 時, 經處理後出水水質達到《汙水排放標準》的一(yī)級標準。該工藝具有(yǒu)運行成(chéng)本低、去除率高(gāo)、運行(háng)穩定等優點。我們從中可以得出哪些結論(lùn)呢?
① 因為印(yìn)染廢水中含有大量(liàng)殘餘的染料、纖維等雜質(zhì), 因此不宜直接采(cǎi)用生物法處理。減少生物處(chù)理階段的負荷,混凝效果好且所需時間短(duǎn); 無需攪拌, 節省了設備投資及運行費用。
② 由於印染廢水的pH 值較(jiào)高, 適合硫酸亞(yà)鐵的使用條(tiáo)件, 有利(lì)於鐵的(de)混(hún)凝沉澱。為後續處理節省了加酸的量。提高了處理效果, 節約了(le)運行成(chéng)本。
③ 水解酸化池主要是將不易降解的大分子有機物降解為可生化性(xìng)較好的(de)小分子物質, 提高了好氧池進水的可生化性, 縮短了水力停(tíng)留時間;大大增加了汙(wū)泥濃度, 縮短了水力停留時間(jiān), 節約設備投資、運行(háng)成本及占地麵(miàn)積。
采(cǎi)用(yòng)混凝沉澱- 水解酸化- 全自動過濾器活性汙泥(ní)工藝處理印染廢水,工藝占地(dì)麵積小, 剩餘汙泥(ní)量少, 處理成(chéng)本低, 運行穩定, 出水水質(zhì)良好。
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